第104章 屡败屡战与关键突破
  问题比预想的更棘手。
  王恪看向窗外。已经是1月28日,距离项目启动过去二十二天。第一阶段七十二炉试验早已完成,第二阶段的一百二十炉也做了大半。虽然找到了那个关键的工艺窗口,但稳定性始终无法保证——十炉里能出三四炉合格品就算不错。
  这样的成品率,別说批量生產,连交付实验室样品都困难。
  “今天下午的试验暂停。”王恪做出决定,“所有人,重新分析过去五十炉的数据。老赵和周明负责统计缺陷类型和分布规律,刘师傅和小李核对每一次的工艺参数记录。我们要找到偏析和哪些因素相关。”
  “是!”四人应道,立即开始工作。
  王恪则回到了自己的办公室。
  关上门,拉上窗帘,他需要思考。
  系统资料库里有解决偏析的方法——电磁搅拌、真空脱气、保护浇铸……但这些技术,在1951年的中国轧钢厂,都是天方夜谭。
  他必须找到一条土办法,一条用现有条件能实现的途径。
  王恪在纸上列出可能的影响因素:钢水温度、冶炼时间、搅拌方式、浇铸速度、模具温度……
  一个一个分析,一个一个排除。
  最后,他的目光停留在“钢水流动性”这一项上。
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  钒偏析的一个关键原因是钒的氧化物熔点高,容易在钢水中形成微小的固態颗粒。如果钢水的流动性更好,这些颗粒就有更大机率均匀悬浮,而不是聚集沉降。
  如何提高流动性?